近日,中石化安庆分公司开发的余热锅炉激波在线清灰新技术,在国内首台丙烯腈余热锅炉上应用获得成功,取得良好的节能和环保成效。 我国丙烯腈装置首台余热回收锅炉于2002年10月在安庆分公司建成。该项目是将丙烯腈装置生产过程中排放的尾气废液引入焚烧炉,以炼厂渣油为燃料进行焚烧,通过余热锅炉回收烟气热量,产生蒸汽来驱动气压机。但因锅炉高温段管束积灰严重,每次运行仅1个月,锅炉蒸汽温度就从408℃降到351℃,不能满足工艺要求而被迫停炉人工清灰。 因为没有成功的丙烯腈余热锅炉在线清灰经验可以照搬,安庆分公司副经理祝良富挂帅,带领机动部、丙烯腈部有关技术人员开展了技术攻关。经过积灰组分检测和生产工艺分析,找出了积灰难以清除的原因。于是,在比较国内外各类吹灰器的基础上,与北京光华启明烽科技公司联合,成功开发出丙烯腈余热锅炉在线激波(脉冲)吹灰技术。该技术是利用特定的介质在特制紊流管内发生可控制强度的爆燃,经导波管从激波发生器的喷口喷出以产生冲击激波来清除积灰。吹灰成本低廉,对丙烯腈余热锅炉高温段炉管强粘结性积灰的清除效果特别显著,同时适用于其他受热面吹灰。 自今年3月6日至今,丙烯腈余热锅炉激波(脉冲)吹灰系统投用正常,蒸汽温度一直保持在409℃并且实现了长周期运行。该项技术在国内外其他余热锅炉上有着广阔的推广前景,节能环保效益显著。 此信息转载自中国锅炉网(廊坊) |