2013年5月26日大同公司#9锅炉冷壁管泄漏停机 设备概况 大同发电公司#9锅炉为东方锅炉(集团)股份责任公司设计制造的DG2150/25.4-Ⅱ6型超临界、一次中间再热、直流炉。汽轮机为哈尔滨汽轮机有限责任公司制造的型号为CLNZK660-24.2/566/566的超临界、一次中间再热、三缸四排汽、直接空冷凝汽式汽轮机。发电机为哈尔滨电机有限责任公司制造的QFSN-660-2型三相交流隐极式同步发电机。 事件经过 2013年5月26日17时,巡检发现#9锅炉本体43米北墙水冷壁处有轻微泄漏声,四管泄漏仪无报警,停炉本体吹灰器汽源,泄漏声无变化。20时机组负荷升至600MW后,检查泄漏声音明显,同时四管泄漏仪第五点报警。经相关人员现场共同确认#9锅炉北墙处A2吹灰器附近水冷壁管泄漏,机组转滑压运行,负荷速率由18MW/min降至12MW/min。 5月27日,拆除A2吹灰器、割开A2吹灰器墙箱密封盒后,发现A2吹灰器处螺旋水冷壁管有轻微呲汽现象。 5月28日20时接电网调度令:23时41分,负荷20MW,停A磨煤机,手动MFT,锅炉灭火、汽轮机跳闸、发电机解列。#9机组于6月3日08时55分并网。机组停运120小时,损失电量475万kwh。 原因分析 经过对泄漏部位水冷壁管壁裂纹形貌分析,原始泄漏部位为吹灰器口弯曲管与直管之间密封板端部裂纹泄漏,裂纹在水冷壁密封板对接端头处呈环向开裂,属应力拉裂。系密封板与水冷壁管壁焊接质量不高,焊接端部存在一定的焊接缺陷,且未圆滑过渡。弯曲管与直管热膨胀存在差异,应力集中在弯曲管与直管之间密封板端部,焊接边缘运行中局部应力集中产生裂纹,密封板裂纹逐渐延伸伤及水冷壁母材,是导致管壁裂纹泄漏的直接原因。 暴露问题 对有可能存在隐患的焊接质量和工艺问题认识不足,排查不细。对锅炉螺旋上升水冷壁管弯曲绕行吹灰器开孔部位密封板(吹灰器口弯曲管与直管之间)焊接边缘,因弯曲管与直管热膨胀存在的差异,导致运行中局部应力集中产生裂纹,密封板裂纹逐渐延伸伤及水冷壁母材,认知不足,未能针对性的分析研究,采取对策。 对策措施 1、举一反三,利用机组检修机会对炉膛水冷壁管进行全面检查,重点对吹灰器、看火孔弯曲管及密封端部焊道开裂损伤,以及受热面密封板、鳍片焊接端部圆滑过渡情况进行检查,消除锅炉水冷壁吹灰器、看火孔开孔等部位应力集中点和焊接缺陷。 2、针对#9、#10锅炉吹灰器、看火孔弯曲管与直管密封端部热应力问题,选择有代表性区域,增设温度测点,收集运行数据,分析管内水循环情况,组织技术力量专题研究攻关。
内容来源:热电论坛
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