中国燃烧器网【燃友会@Chinaburner.com】中国燃烧机行业技术交流平台

 找回密码
 立即注册

扫一扫,极速登录

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

查看: 467|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[经验分享] 2013年11月11日酒泉公司#1炉后屏至高过右侧蒸汽导管焊口开裂

[复制链接]

查看他的品牌

他的51warm

累计签到:918 天
连续签到:465 天

6862

主题

7862

帖子

9167

积分

管理员

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

积分
9167

社区明星社区居民忠实会员原创达人

QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2021-7-21 13:38:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2013年1111酒泉公司#1炉后屏至高过右侧蒸汽导管焊口开裂
设备概况
酒泉公司#1机组汽轮机为东方汽轮机有限公司生产的CZK330/290-16.7/0.4/538/538型亚临界、一次中间再热、双缸双排汽、单轴、一级调整采暖抽汽、直接空冷凝汽式汽轮机。发电机为东方电机厂生产的QFSN-330-2-20B型发电机,锅炉为东方锅炉股份有限公司生产的DG1177/17.5-Ⅱ13型亚临界、一次中间再热、单炉膛、四角切圆、固态排渣、自然循环汽包炉。
事件经过
11日19时12分,#1机组负荷250MW,主汽压力15.7MPa,主汽温度540℃ 。炉侧主汽压力由15.7MPa快速下降至4.7Mpa,汽包压力由16.5MPa快速下降至7.8MPa,负荷由254MW迅速下降至4.7MW,主汽压力、负荷均无法维持,手动MFT停炉、汽机打闸,机组解列。
现场检查,#1炉右侧高过集箱入口三通处蒸汽管焊缝爆裂,随即开展抢修工作。12月4日17时18分机组并网,故障停运22天22小时6分钟,损失电量7500万千瓦时。
原因分析
直接原因:经过对断口母材及焊缝宏观检验、金相分析及硬度、冲击等试验判明:本次连接管焊缝断裂的直接原因是由于热处理工艺过程控制不当,加之高过集箱入口三通处引出接头过短,应力集中,导致焊缝中产生了再热裂纹,而初始裂纹萌生于外壁,并已经形成了较长的时间,在结构应力和焊接残余应力的共同作用下逐步氧化扩展并最终导致开裂。
间接原因:在以往检修和检查中,未及时发现和处理该隐患。
暴露问题
1、焊接质量监督工作不到位。对锅炉受热面焊口质量与热处理工艺的质量监检工作不严格,不细致,留下了安全隐患。
2、防磨防爆工作有死角。在机组检修和受热面检查中,对焊口可能存在的隐患,重视不够,检查分析工作不细致、不到位。
3、金属监督工作不到位。类似问题出现后,未及时分析,采取措施,主动预防。
对策措施
1、利用机组停机机会,对合金材质蒸汽连接管道、集箱焊缝进行全面普查,对结构应力集中管道进行改造,发现和消除隐患。
2、加强焊接工艺、质量过程控制,严格按照《火力发电厂焊接技术规程》对更换管道进行工艺处理。
3、机组启、停过程中,严格按照启停机曲线进行,加强锅炉各膨胀点及锅炉本体震动的监视。
4、负荷变化时严格按照曲线进行,防止锅炉超压及压力突变。
5、加强运行监控调整避免减温水量大幅度变化,引起汽温大幅波动。

内容来源:热电论坛

共同点燃
此贴被TA们浏览了467次
燃烧器网小编

欢迎投稿联系,温暖您的温暖~
中国燃烧器网品牌中心


 

文章内容转载于网络(注明出处)
如有侵犯版权请告知,我们将及时删除! 
如果您有更多的行业资讯和企业新闻,
欢迎与燃烧器网编辑部取得联系:
燃烧器网编辑部:
联系电话:0510-6856 6535/6536/6539
直线电话:139-1248-0569(微信同号)
投稿邮箱:web@warmwell.com.cn


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表