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[经验分享] 2月13日北仑公司#2机组高再低温段管屏爆管停运

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发表于 2021-7-21 13:42:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2月13日北仑公司#2机组高再低温段管屏爆管停运
设备概况
北仑公司#2锅炉为加拿大Babcock & Wilcox公司设计制造的600MW亚临界、一次再热、自然循环、单汽包、尾部平行分流、倒U型半露天布置辐射式锅炉,锅炉型号为RBC型。再热器系统由进口联箱、再热器、出口联箱组成,冷再蒸汽从水平对流低温再热器进口联箱的两端进入,经水平对流低温再热器、高温再热器低温段、高温屏式再热器进入再热器出口联箱。水平低温再热器布置在尾部烟道前侧,共172排,每排6根,在高度上分为三段。高温再热器布置在水平烟道上方,由相邻2排低温再热器合并成1屏,构成86屏高温屏式再热器,每屏12根。
事件经过
13日01时30分, #2机组负荷300MW,发现锅炉52米层左侧折焰角区域人孔门附近有明显异声,确认锅炉爆管,机组于12时46分解列。内部检查发现高再低温段受热面左数第14屏第1根(前往后数)下弯头外侧发生爆管,同一屏第23、24根管正对爆口位置吹损吹穿,同时弯头附近的水平烟道水冷壁局部吹损,最薄处壁厚为3.0mm,从爆口形貌特征分析,爆口呈鱼嘴状,爆口部位附近管子表面有明显的鼓包和蠕变裂纹,管子胀粗,属短期过热爆管。25屏第18、19根也存在明显的过热迹象。对部分高温区的管屏最内圈U型管进行了拍片检查,发现部分管屏内存在氧化皮堆积情况。经更换爆管受损部位弯头、直管,进行了六次第一阶段再热器冲管,三次第二阶段过、再热器串冲后,#2机组于16日14时53分并网。故障停运74小时07分,损失电量 2223万千瓦时。
原因分析
直接原因
#2机组在春节临时调停过程中,高再第14屏第18、19最内圈U型管发生大量氧化皮脱落堆积,造成管内冷却流量偏小,引起该汽水回路管子短时过热运行,最终导致同一管系的高再低温段第1号管下弯头爆泄。
间接原因
#2机组在2008年燃烧器低氮改造后,炉内烟温分布不均,局部烟温偏高,造成个别管屏管壁温度偏高,加速氧化皮的生成。
事件性质:一类障碍
暴露问题
1.因在历次停炉、检修氧化皮检查中未发现脱落堆积现象,对本次氧化皮堆积隐患估计不足,重视不够。
2.锅炉防磨防爆工作开展不力,监督检测工作不扎实。
对策措施
1.利用机组检修机会,加强对高温受热面的氧化皮脱落堆积情况进行检测和跟踪。
2.2014年#2炉大修期间,对剩余部分的再热器过热管的材料性能及安全性进行评估和更换。
3.2014年大修期间,增装高再出口炉顶小室壁温测点,加强壁温的监控和变化趋势的分析。
4.机组启动,加强对再热器系统的冲管;运行中根据壁温情况,加强锅炉燃烧调整,减少炉内烟温偏差。

共同点燃
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