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发表于 2022-4-12 13:03:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于#2机组启动后锅炉受热面泄漏停运节点操作分析报告


#2号机组2019年8月9日由于高温再热器泄漏,18:32停机消缺。2019年8月29日3:15 点火,22:25汽机冲转,23:52并网,期间停备20天,属冷态启动。本次启动耗油129t,耗煤595t,除盐水3640t,用电81.48万kWh。2号机组高再泄漏消缺完成后进行了水压试验,因此本次启动点火后严格控制升温升压速率,在点火初期保持合适烟温对高再进行烘干,待高再各部壁温正常后才继续升温升压。机组启动后,发现锅炉受热面泄漏,于2019年8月30日23:28停机。

一、启、停主要节点如下

8月27日

14:27循环水系统启动。

16:00凝结水系统启动,一级低省和凝结水系统冲洗。

8月28日

23:25启动锅炉点火,暖管抽真空。

8月29日

01:20启动电泵,锅炉上水冲洗。

02:20风烟系统启动,吹扫点。

03:00 锅炉冷态冲洗合格。

03:13 2号锅炉3层微油点火。

04:04 3号磨煤机启动,锅炉再热器系统水分蒸干,热态清洗和升温升压。

07:20锅炉进行热态冲洗合格。

22:25大机冲转。

22:50机组并网带初负荷。

8月30日

03:50电泵切至汽泵运行。

04:30负荷280MW干湿态转换。

05:00负荷360MW主给水旁路切主路。

05:26负荷420MW机组投入协调。

07:45加负荷650MW。

由于锅炉受热面泄漏

21:00 开始进行滑参数停机。

22:00由于燃烧不稳,立即启动电泵,同时进行厂用电切换工作。

22:07负荷385MW,开始进行主给水主路切旁路操作。

22:09 将小机气源由四抽切至辅汽接带。

22:30负荷330MW,汽泵出口压力18.2MPa,电泵出口压力18.5MPa,开电泵出口门无法打开,派巡检就地查看,同时联系维护。

23:27 电泵出口门处理好打开。

23:28 负压突然大幅波动,大量火检失去,负压冒正导致送风量突降至保护值,锅炉MFT动作,汽机跳闸,发电机解列。

8月31日

01:10 大机转速55rpm,惰走时间102分钟,投入盘车正常,破坏真空,真空到零后退出轴封系统。

二、启动中异常现象

汽机专业

1、 2号启动锅炉点火后,2号启动锅炉因燃烧器故障灭火一次。重新点1号启动锅炉,启动锅炉冷态启动慢,此时主机已经开始抽真空,汽轮机高压缸内部温度135℃,辅汽压力无法提供轴封供汽,被迫执行破坏真空操作。

2、给水系统高压阀门开启前尽量做到阀门前后无差压开启,防止阀门过力矩和阀门损坏。

3、发电机补氢过程中,氢压上升缓慢,氢气无泄露,后检查为流量计堵塞所致。

4、大机冲转,在升速过程中,5号轴承振动最大102μm,转速940rpm,各轴承绝对轴承最大是7号轴承,数值为1.89mm/s对应转速2508rpm,振动偏大初步判断应该是过临界转速。

5、开汽泵出口电动门,汽泵出口电动门报故障,联系维护将电动门上腔室水泄压后,就地开启正常。

6、高压加热器在停机后未切除,当机组启动时,启动电泵打开出口门前,需要向整个高加系统进行充水升压,影响启动时间。因此,应在机组停运时保证高加水侧切除。

7、因暖阀走步问题,需进行一次汽机打闸再冲转。但打闸时引起高加汽侧解列,危急疏水突开,造成真空下降、真空泵联启。运行人员至真空泵联启才发现,需要查真空低报警是否正常发出。

8、小机油质差。措施:1)汽泵密封水在保证密封水回水温度不超过55℃控制,避免密封水量过大,回水不畅通,联系生技部将密封水回水至无压管道管径增大,避免启动初期疏水至无压时,疏水不畅。2)停泵后,汽泵内部有压力时,严禁退出密封水导致汽泵水外泄至0米小机油箱,如有漏水及时遮挡,并检查油位及化验油质。

9、第三次暖阀时1、2瓦轴振及偏心增大。措施:1)启动前严格抄录对比各瓦顶轴油压,顶轴油压摆动达到1MPa时及时汇报专业,加强盘车期间各瓦振动监视。2)暖阀时由于高压缸进汽,部分进汽经过冷却后进入轴封进汽,漏汽,回汽系统形成换热,轴封块温度将快速下降,注意轴封温度与暖阀温度比较,轴封供汽温度>300℃时,暖阀温度>360℃。

10、在机组循环暖阀停机锅炉泄漏滑参数停机时,主汽温、汽压低,电泵出口电动门故障,启动锅炉未提前启动,严重威胁轴封汽源安全。措施:1)单机运行尤其滑参数停机,提前电泵启动试验电泵出口电动门是否故障2)对于轴封汽源受到威胁时,做好立即破坏真空停机准备3)执行保轴封措施时,严格执行其中主汽温低于500℃时将主汽门杆漏汽倒回凝汽器。

锅炉专业

1、磨煤机机安措恢复不完全,磨煤机通风时挡板开启故障。现场检查后处理正常。

2、3层微油运行中多次退出、点不着,曾发生3层微油整体退出现象。

3、23:44启动6号给煤机,铺煤2分钟,23:46降磨辊,6号磨煤机投入前后总燃料量由74t/h变为79t/h。经分析6号磨煤机启动后,3/6层燃烧器对冲燃烧,炉内燃烧加强且6号磨煤机投运后总燃料量增加5t/h,导致管壁温升加快。预控措施:(1)新磨煤机投运后应将总燃料降低5-10t/h运行,(2)第二台磨煤机在机组并网前旋备状态,待机组并网后再投粉,(3)适当增加炉水循环泵流量,增大产汽量。

4、2号机组并网带负荷130MW,因并网后主汽压由8.6Mpa降至4.6Mpa,主汽压下降较快,在23:51至00:05期间,增加总燃料量(80t加至124t)。管壁温度上升较快。预控措施:汽水和燃煤应加强配合,综合分析原因。气压偏低不能仅采用增加燃煤量的方法调整,此时可适当减少给水量,增加BCP泵循环流量,改变炉内燃烧工况,增加锅炉产汽量,实现调整压力和控制壁温的目的。

5、04:13机组负荷236MW,燃料量136t/h,其中3号磨煤机67.3t/h,6号磨煤机68.7t/h,因各制粉系统出力较大,启动2号制粉系统运行。04:14启动2号制粉系统,因制粉系统投入,控制不当,水冷壁及屏过壁温升速率过快。

6、2号磨煤机启动时,3、6、2号磨分离器转速偏低,煤粉过粗,火焰中心偏上。2号磨启动后虽总燃料量变化不大,但2号磨给煤量增加过快,导致炉内燃烧情况变化过快。

7、因启磨时要求入口风压大于4Kpa,新投入磨煤机风速普遍偏高。

8、2号给煤机启动后,给煤机断煤,启动振打后来煤,因断煤给煤机频率自动加至50HZ,再次来煤时给煤量从100t/h缓慢降至25t/h初始煤量,磨煤机铺煤偏多。综上分析,2号磨煤机投运后,炉膛火焰中心上移且炉内燃烧煤粉变化较大,导致上部水冷壁及屏过壁温升速率过快。预控措施:严格执行部门防止锅炉壁温、汽温超限预控措施,汽水盘和燃烧盘加强配合。注意投粉率和投粉速度,避免水煤失调,造成启动初期温升过快。

9、负荷280MW,锅炉干湿态转换,燃料量在26分钟内从146t/h加至176t/h,锅炉转态时屏过个别点超温,经查趋势分析:(1)燃料量短时间加煤过多。(2)BCP泵流量偏小,锅炉产汽量偏小(3)磨煤机分离器转速偏低,燃烧不稳,负压波动大。

10、再热器水压试验结束后放水时间预计不足。再热器水容积520m3,水压试验利用电泵中间抽头上水累计用时6小时,因低再只有两路疏水放水则超过40小时。以后进行水压试验应考虑放水时间,此外可考虑自放水初期即使用压缩空气充气的方式加快放水速度。

11、1号启动锅炉试点火时发生误报水位低跳闸问题,2号启动锅炉点火1.5小时后报燃烧器故障跳闸,造成抽真空工作暂停,紧急点1号启动锅炉供汽,影响启动时间半小时。

12、炉膛泄漏装置不正常。在锅炉发生泄漏时装置不起作用,另外其数据在DCS无法查询历史记录,均需处理。

13、建立锅炉水循环时,开启主给水旁路调整门前、后电动门时,前电动门过力矩打不开。为不影响启动,采取关闭电泵出口门、降该门前后差压的方式打开此门。

14、37少油油枪在机组点火当天完成改造,改为武汉斯奇生产的压缩空气雾化油枪。因启动初期厂家也需要进行油枪调试,该油枪前期着火不好,对应煤火检也不好,后期着火正常。但存在几个问题:1)油枪堵塞时会造成压缩空气进油,需设计监视点定期检查。2)进油滤网容积大,若还使用原吹扫蒸汽会造成进油管道存水多,油枪不好点着。3)雾化电磁阀与进油电磁阀共用一根电源,负荷大,本次使用出现进油门状态异常问题,只能就地投退。4)该油枪出力可调,目前出力不清。

15、少油油枪在整个启动阶段不正常灭火,主要是3层油枪,运行中八支油枪能相继灭五支。油枪同时无火检时监盘人员反应偏慢,若煤质差燃烧突然恶化后果严重。同层均灭火,排除层风原因,怀疑与37新改造油枪出力大、影响其他油枪进油有关。

16、点火前空预器吹灰器疏水速度偏慢,暖至200℃时主值联系进行测点强制至231℃,进行吹灰,当时蒸汽压力0.6MPa,满足过热度要求。但近20分钟未提高辅汽压力至0.8 MPa以上,需注意保持高压力进行空预器连续吹灰。

17、点火前通知九龙启动浆液循环泵的时间偏晚,造成等待近10分钟。

18、6号磨煤机启动时发现冷热风插板门打不开,暴露两个问题:1)磨煤机磨辊检修工作票结束后安全措施恢复不全,造成插板门气源电源未送。2)因6号给煤机倒煤工作持续到28日才终结工作票,27日进行阀门试验时未进行6号磨相关阀门试验,28日工作票终结后未补试,存在漏项,点火前专业务必再对阀门清单进行全面排查。

19、左侧PCV阀开关状态同时来,盘上PCV阀开报警,先关闭其前电动门,确认阀门并未动作,热工处理正常,但原因不明。

20、并网前投入第二台磨煤机,造成汽温、壁温升速率超限,屏过壁温超温报警。投入第二台磨煤机的时机及燃料投入速度需要制定专项措施。

21、汽动给水泵出口电动门打不开。此问题重复出现次数较多,运行人员在操作该门前一定确保其前后压差不大于0.5 MPa,平衡门开启。

电气专业

1、2019年8月28日2号机组启动前,发现NCS系统操作员站2(NCS1、NCS2为一主一备关系)操作界面未更新,通知电气二次班进行了处理,对NCS系统操作员站2重启后正常。但在进行500kV解环操作过程中,NCS系统操作员站2接收不到五防闭锁电脑的操作指令,只有NCS系统操作员站1正常,也顺利的完成了解环操作。通知电气二次处理之后,因没有操作,未进行试验。

2、机组并网后应及时投入碳粉收集装置及绝缘监测装置运行

三、停机中异常现象

1、电泵出口电动门处理时间过长。从发现出口门故障到打开整整1个小时,打乱了停机的思路和计划。

2、整个滑停过程一直伴随着燃烧不稳,从最初的负压摆动大到失去火检跳5号磨,到最终大面积失去火检,到最后的停炉,一次比一次严重。整个滑停过程本身就伴随着炉膛温度的降低,加上3号的高挥煤被迫减少,再加上失去5号磨后的隔层燃烧,使整个燃烧稳定可靠性非常差。

3、停机后,进行500kV合环环操作时发现NCS系统操作员站接收不到操作指令,电气二次到场后,也未能解决,因是晚上,联系不到NCS厂家。经值长同意,由电气专业监护,使用五防闭锁电子钥匙,就地进行合环操作。2019年8月30日10:20,NCS操作员站经过与厂家联系后,处理正常,原因是前几天厂家对NCS系统操作员站1进行安全加固时,将系统防火墙打开,造成NCS系统操作员站1通讯中断。

四、良好实践

1、锅炉点火前及时投入高低压旁路,防止再热器干烧。

2、锅炉启动前,锅炉平均温度48℃,点火后,启动3号制粉系统后,煤量26吨,初期十分钟内,水冷壁出口升温速率2.2℃,高再出口壁温升速率2.1℃。由于屏过和高过内无蒸汽流动,升速率为0℃。但实际升速率超过2℃。建议锅炉启动时,先使用3层微油,合2吨燃油,过一段时间后使用6层微油,合4吨燃油,进行暖炉,再加入大油枪烘炉,以后再启磨退油枪操作。1吨油合2吨煤的发热量,在加到10吨燃油后,退油启磨。减小壁温变化速率。

3、在启磨26吨燃料后期,锅炉水冷壁出口壁温升温速率0.7℃,屏过出口壁温升温速率1.8℃,高再出口壁温升温速率1.1℃。保持最小燃料热态清洗,锅炉升温升压后及时投入2号高加,提高给水温度,缓解升温速率。储水罐361阀保持微开状态,减少热量损失。

4、汽机走步暖阀要求主汽压力4MPa以下,早暖阀,机侧主汽温不够360℃,锅炉稍加燃料,高旁全开,主汽压力超过4MPa,汽机冲转时要求主再热汽温低于400℃,并网后启磨加负荷要求主汽温在450℃左右,锅炉侧汽温不好满足要求,使用减温水控制。汽温控制不好造成减温器后温度波动,对锅炉产生不利影响。

5、建议锅炉启动操作时,加燃料后因汽温反应滞后,增加1吨或2吨后,监视壁温5分钟的升速率,升速率超1℃时,暂停或减燃料。由于锅炉蓄热量增加,燃料不动时,壁温升速率也能达到1℃。在主汽压力接近4MPa时,进行汽机暖阀,但主再热汽温不做要求,禁止投入减温水。50%主汽调阀达到200℃时,暖阀结束,增加燃料,升温升压,在锅炉增加燃料至70吨煤以内时(73吨燃料量),主汽压力低于8MPa时,禁止使用减温水。因为主蒸汽流量小,禁止投入减温水。燃料量73吨时,主再热汽温肯定会超过汽机走步升速第21步的要求值,燃料量73吨后,主蒸汽流量20%以上,主汽压力8.5MPa,高旁开度60%以上后,再投入减温水,减温水禁止大幅度调节,禁止自动,主汽减温器后温度低测点禁止320℃以下,再热器减温器后低测点禁止300℃以下。

6、本次一级低省利用新加装管道进行冲洗,通过一级低省回水电动门后管道冲排至机组排水槽,冲洗至合格时间段,既节约时间,又节能省水;并及时联系热工解除5号低加出口电动门及旁路电动门逻辑,将其关闭,避免不合格凝结水进入除氧器。启动一级低省升压泵提升频率进行大流量闭式冲洗,增强冲洗效果,缩短低省冲洗时间。

7、电泵切汽泵运行操作:负荷维持220-230MW左右,高旁开度维持20%,将低旁压力设定值上提至1.5Mpa,关闭辅汽至除氧器加热调门,将除氧器加热倒至四抽,适当关小二抽抽汽电动门,维持再热汽压1.3-1.4Mpa左右,保证电泵切至汽泵供汽正常。

8、滑参数停机时,应注意轴封汽源情况,当主气温度低于510度时,禁开主汽门至轴封漏气门。

9、这次滑参数停机,由于没有启动启动锅炉,辅汽是轴封供汽的唯一起源,所以在本次停机过程中保证辅汽的压力和温度至关重要。在滑参数停机过程中,随着主气温度的降低,冷再温度逐渐降低,辅汽温度最低低至255℃,轴封母管温度最低降到293℃,要监视好电加热后蒸汽温度,及时调节轴封加热器出力,保证轴封调阀前温度。

10、滑参数停机要严格控制温降率,滑参数停机本身就是降压降温过程,如果出现燃烧不稳,断煤,跳磨等情况会导致汽压气温速降,对锅炉伤害较大,同时密切注意TSE的裕度。

11、对锅炉六大风机及脱硫三台氧化风机、七台浆液循环泵侧绝缘送电,建议诸如类似工作,应根据机组点火、并网节点,提前两天安排,特别时夏季、雨季,室外电机设备绝缘易受潮而降低,避免高压电机绝缘不合格影响开机进度。

五、遗留和存在的问题

1、 3、6层微油多次出现自动退出现象,建议启动前设备部及时清理微油油枪,启动初期因炉膛温度低,会出现微油自动熄灭现象,微油退出后建议多试投,多次点不着应联系设备部及时清理。

2、微油投入后一次风压波动大,微油配风有短时间关的过小现象。以后应保持一次风压稳定,刚点火一台磨运行尽量维持在7MPa左右,不得过高,防止微油前期由于风压高而熄灭。

3、针对近期1、2号机组出现的启动过程中的问题,班组内部采取拉曲线等手段集中分析,并根据运行部近期下发的“防止磨煤机启动时汽温、壁温大幅波动的预控措施”,组织副值以上岗位有针对性的学习,举一反三,彻底反省自己在机组启动中扮演的角色,怎样从自身岗位出发,避免不安全事件发生。

4、适逢仿真机竞赛集中培训的绝佳时机,查文献、查相关机组类似事件的预控措施,结合本厂机组运行情况,总结前期工作的不足。

5、深刻总结自己的不足,针对前期1、2号机发生的事件,组织本机组人员学习,一定不辜负运行部领导的期望,做好运行操作工作。

6、锅炉升温升压率偏高,在机组启动时,燃烧盘和汽水盘监盘人员沟通较少,甚至不沟通,以后将加强汽水盘和燃烧盘监盘人员沟通协调,通过仿真机联系和事故处理等手段,增加相互之间配合,避免类似情况发生。

7、机组启动时,主值班员需要进行大量操作,无暇顾及燃烧和汽水运行情况,现阶段许多副值班员无法独立完成操作任务,希望在机组启动时,根据启动节点,部门专业上应现场指导,同时值内将加强培训,尤其是实操方面的培训,认真梳理操作中存在的问题和短板,实现副值班员岗位达标。

8、高旁逻辑需要优化。高旁多次启动未投自动,原因为当前高旁在投自动情况下,不能满足机组升温升压要求和暖阀要求,已将存在问题提交专业组,希望能尽快优化。

9、电泵出口电动门的可靠性不高。

内容来源:锅炉专业
共同点燃
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